汽动给水泵组的故障,其现象,原因及处理方法有很多与主机故障相似,如油系统故障,轴承故障、真空下降、超速、振动、管道故障等等,不再重复叙述,在此只讨论一些给水泵常见故障的处理。
1.给水泵汽化
给水泵的水源是给水箱内险过氧的饱和水,给水泵进口压力低于进水温度对应的饱和压力时,即要产生汽化。给水泵汽化时,给水泵出口压力、流量下降或晃动,泵体及管道发生水击噪声和异常振动,电动给水泵的电流下降或晃动。
为防止给水泵汽化和汽蚀,大型机组的给水泵都带有前置泵,且除氧器与给水泵还有20m以上的高度差。引起给水泵汽化的原因有给水泵打闷泵而低流量停泵保护未动作,进水阀门关闭的状态下给水泵运行或进口滤网堵塞,前置泵跳闸或叶轮失去作用的情况下给水泵运行等。国产上海汽轮机厂300AfW早期机组给水泵没有前置泵,进口滤网堵塞引起泵前压力降低到饱和压务,造成给水泵汽化。另外,除氧器压力降得太快也会造成给水泵及进口管内汽化。当给水泵发生汽化时,应进行故障停泵,并开启给水泵出口门前的放空气门放气,查清原因消除缺陷。给水泵严重汽化往往伴有设备损坏,检查时应特别细心。某厂一台新机组的电动给水泵调试期间,没有低流量停泵保护和低流量开再循环的保护,虽派专人监视流量变化情况,仍发生给水泵出口门误关打闷泵的现象,发现时泵体有汽击振动异声,温度升高,停泵检查时发现给水泵芯包咬煞,不得不更换芯包。如果不经检查,待泵冷却后强行启动,可能还要扩大故障。某厂一台汽动给水泵运行时,进水门误关,引起泵内汽化,发生振动和汽击噪声,因发现及时,停泵后开进出水门,盘车投用顺利,没有发现动静间隙碰磨,启动后水泵仍能正常运行。
2.给水泵其他故障的处理
(1)引进机组或近期投产的国产300MW机组的给水泵,都是引进给水泵或引进专利国内制造的给水泵,大多有密封水及其冷却系统。对于密封水温度,制造厂有明确的要求,且带停泵保护装置,一般停泵限值都定为95~C。机组运行时,给水泵密封水温异常升高,在个别电厂也常遇到:引起密封水温异常升高的原因有:冷却器因冷却水量,冷却水质量引起的冷却效果差:内部密封甚至机械密封本身损坏,泵体内部高温水外泄,使密封水温异常升高,这时机械密封处明显地有高温水漏出。密封水本身的磁性滤网堵塞也能使密封水温升高。密封水温度异常升高时,应设法改善冷却效果,切换并清洗密封水的磁性滤网;采取这些措施后仍无效果,应作故障停泵准备。密封水温达95'E时,停泵保护应动作,否则也应故障停泵,处理机械密封缺陷。
(2)给水泵运行中泵侧推力瓦温度异常升高,除检查油压,油温异常等原因外,还应检查水泵平衡盘前后压力差是否正常。有些机组没有平衡盘前压力表,只有平衡盘后压力表和水泵进口压力表,这两个压力表的差值,实际上是水从平衡盘出口回到水泵进口途中的压力损失,可代表水流量,因而也有参考价值。平衡盘间隙大,这个压力差值也大。推力瓦温度也应按制造厂要求控制,达到停泵限值时,应停泵处理。一般水泵侧推力瓦设有瓦温测点,只要不发展过快且没有伴随泵侧轴向位移达停机限值,可执行故障停泵操作,否则应进行紧急事故停泵操作